食品廠的老板們,亞硝酸鹽超標(biāo)可是食品安全的“紅線”啊!就拿肉制品、罐頭類來說,國家規(guī)定亞硝酸鹽限量≤30mg/kg。但很多企業(yè)呢,僅僅依靠出廠檢測來把關(guān)。這就好比是在洪水泛濫之后才去堵缺口,常常因?yàn)樯a(chǎn)環(huán)節(jié)失控,導(dǎo)致產(chǎn)品批量返工,損失那叫一個慘重。其實(shí)啊,在線亞硝酸鹽監(jiān)測儀就能很好地解決這個問題。 
它能記錄實(shí)時數(shù)據(jù),像原料水、清洗水、加工廢水的亞硝酸鹽濃度變化。通過對這些數(shù)據(jù)復(fù)盤,我們就能追溯問題的源頭,精準(zhǔn)調(diào)整工藝,從“事后檢測”轉(zhuǎn)變?yōu)椤斑^程可控”。 邁德施亞硝酸鹽水質(zhì)分析儀廠家就來說說數(shù)據(jù)復(fù)盤的3個關(guān)鍵方向。 
1、原料水溯源 有一家飲料廠,通過復(fù)盤在線亞硝酸鹽監(jiān)測儀的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),雨季的時候,原料水的亞硝酸鹽濃度比平時高了2倍。這是因?yàn)橛晁疀_刷農(nóng)田,把土壤里的亞硝酸鹽沖進(jìn)了水源。找到了問題所在,這家飲料廠就在進(jìn)水端加裝了預(yù)處理裝置。這一舉措效果顯著,產(chǎn)品合格率從原來的92%一下子提升到了100%。 2、清洗工藝優(yōu)化 有個罐頭廠,他們分析清洗水?dāng)?shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),手工清洗時亞硝酸鹽殘留波動很大,在0.5 -
2mg/L之間。后來,他們改用自動清洗機(jī),并且配合實(shí)時監(jiān)測。這樣一來,亞硝酸鹽殘留穩(wěn)定在0.3mg/L以下,返工率降低了70%。 3、廢水處理反推生產(chǎn) 
一家肉制品廠發(fā)現(xiàn)廢水亞硝酸鹽突然升高,他們復(fù)盤對應(yīng)時段的生產(chǎn)記錄,原來是腌制時間超過了標(biāo)準(zhǔn),從2小時延長到了4小時。調(diào)整腌制時間后,廢水處理成本降低了15%。 了解了復(fù)盤方向,我們再來說說工藝調(diào)整的實(shí)操步驟。 第一步,每天要導(dǎo)出3個關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)。 分別是原料水進(jìn)水、加工環(huán)節(jié)清洗水、半成品漂洗水。這些數(shù)據(jù)就像是生產(chǎn)過程的“體檢報告”,能反映出各個環(huán)節(jié)的健康狀況。 第二步,標(biāo)記出“異常波動值” 比如超過歷史均值20%的數(shù)值。同時,要關(guān)聯(lián)生產(chǎn)日志,看看是不是換班、原料批次更換或者設(shè)備檢修等原因?qū)е碌摹?/span> 第三步,制定“數(shù)據(jù) - 工藝聯(lián)動表” 
舉個例子,如果原料水亞硝酸鹽>0.1mg/L時,就自動啟動活性炭過濾工序。這樣一來,工藝調(diào)整就更加科學(xué)、高效。 最后要強(qiáng)調(diào)的是,復(fù)盤數(shù)據(jù)就相當(dāng)于給生產(chǎn)裝上了“預(yù)警雷達(dá)”。 邁德施亞硝酸鹽水質(zhì)傳感器廠家呼吁各位食品廠的朋友們,別讓監(jiān)測儀只測廢水,要用數(shù)據(jù)把好原料、加工、清洗每一道關(guān),讓產(chǎn)品質(zhì)量更上一層樓。
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